держание состава электролита и высоты слоев алюминия и электролита 2.
Недостатками способа являются невысокие и нестабильные технико-экономические показатели в период эксплуатации.
Целью изобретения является обеспечение высоких техиико-экоиомических показателей в течение всего периода эксплуатации электролизеров.
Это достигается тем, что поддержание состава электролита осуществляют изменением молекулярного отношения NaF/AlFs в электролите (криолитового отношения) в зависимости от среднемесячной температуры нарул :ного воздуха, а высоты слоев алюмииия и электролита изменяют в зависимости от среднемесячной температуры наружного воздуха и срока эксплуатации электролизера.
При этом молекулярное отношение NaF/AlFs в электролите поддерживают в пределах 2,65-2,95 в периоды года со среднемесячной температурой наружного воздуха от нуля до плюс 30°С, и в пределах 2,35-2,65 в периоды года со среднемесячной температурой от нуля до минус 30°С.
Высоту слоя алюминия увеличивают в процессе эксплуатации со скоростью 3- 5 см/год.
Одновременно высоту слоя алюминия уменьшают на 5-12% относительно среднегодовых величин в период года со среднемесячной температурой наружного воздуха от нуля до минус 30°С и увеличивают на 5-12% относительно среднегодовых величин в период года со среднемесячной температурой наружного воздуха от нуля до плюс 30°С.
Высоту слоя электролита поддерживают в соответствии с изменением высоты слоя алюминия, обеспечивая необходимое заполнение шахты электролизера.
В холодное время года при среднемесячной температуре от нуля до минус 30°С сохранение, теплового равновесия без чрезмерного увеличения объема настылей достигается применением более легкоплавкого электролита (молекулярное отношение 2,35-2,65) и пониженной, по сравнению со среднегодовой, высотой слоя металла. Одновременное увеличение высоты слоя электролита и, соответственно, его объема позволяет компенсировать снижение растворимости глинозема в электролите такого состава и иметь относительно стабильную концентрацию глинозема в электролите, а также уменьшить вероятность выпадения осадка.
В теплое время года при среднемесячной температуре от нуля до плюс 30°С для сохранения теплового равновесия при оптимальной температуре повышают высоту слоя алюминия и используют более тугоплавкий .электролит с молекулярным отношением 2,65-2,95. Хорошая растворимость
глинозема в таком электролите позволяет уаменьшать высоту (объем) слоя электролита в пространстве борт - анод, не вызывая при этом опасности выпадения осадка и обеспечивая растворение необходимого для нормального протекания процесса электролиза количества глинозема.
Сочетание повышенной, по сравнению со среднегодовой, высоты слоя металла с электролитом с высоким молекулярным отношением снижает вероятность чрезмерного уменьшения толш,ины настылей и гарнисажа, но создает условия для увеличения теплопотерь в окружаюш,ую среду.
Однако только описанными выше способами не удается добиться сзш,ественного ослабления роста настылей в процессе эксплуатации электролизера и, соответственно, уменьшения количества металла в электролизере при сохранении постоянной среднегодовой высоты слоя алюминия. Поэтому в процессе эксплуатации высоту слоя алюминия постепенно увеличивают со скоростью 3-5 см/год. Это обеспечивает поддержание оптимального теплового состояния электролизера в течение всего периода эксплуатации.
До обеспечения возможности постепенного повышения высоты слоя алюминия высоту слоя алюминия в начальный период эксплуатации поддерживают на минимальном уровне, необходимом для нормального протекания процесса электролиза, критерием чего является регулярное возникновение анодных эффектов с напряжением не менее 30 В.
Пример. Промышленные испытания предлагаемого способа эксплуатации электролизеров проводились в течение длительного времени на Волгоградском алюминиевом заводе.
В опытную группу (17 ванн) входили электролизеры с различным сроком службы. Для каждого электролизера в зависимости от года эксплуатации и среднемесячной температуры наружного воздуха определялись криолитовое отношение и высота слоя металла в соответствии с эмпирически подобранными выражениями:
К.О. 2,65+ 0,01-/,(1)
A, 24-f 3( Оч-30°С) + 4(/г-1), (2) 3( 0-н + ),
где К.О. - криолитовое отношение; им - высота слоя металла, см; t - среднемесячная температура наружного воздуха (подставляется в выражение 1 с соответствующими знаками); п - год эксплуатации.
В дальнейшем полученные из выражений (1) и (2) значения К.О. и им корректировались индивидуально для каждого опытного электролизера в зависимости от технологического состояния в указанных выше пределах. В частности, критерием правильности подобранных параметров являлось своевременное возникновение анодного эффекта с напряжением не менее 30 В.
Высота слоя электролита на опытных электролизерах поддерживалась и изменялась в соответствии с технологически необходимым заполнением шахты электролизера.
В течение года основные технологические параметры дважды корректировались. В ноябре-декабре на всех опытных электролизерах производилась внеплановая выливка металла в количестве 2-3 ковшей (до 7 т). После выливки первого ковша внепланового металла в течение 4-5 суток подтягивался осадок, проверялся анод на 1/4 продольной стороны за сутки, пополнялся электролит с одновременной корректировкой криолитового отношения в сторону снижения и осуш,ествлялся контроль
технологического состояния электролизера созданием анодного эффекта с фиксированием напряжения. Затем выливался второй ковш внепланового металла с повторением указанных выше операций по обслуживанию, и при положительных результатах - третий. Вылитый металл в твердом виде возвращался в корпус на хранение.
В марте-апреле осуш,ествлялся переход
на летний период работы, при этом высота слоя металла повышалась, а корректировка электролита фтористым алюминием приостанавливалась с доведением криолитового отношения электролита до 2,65-2,95.
Увеличение высоты слоя металла в электролизерах производилось постепенно за счет вылитого ранее в ноябре-декабре и хранящегося в корпусе алюминия. Уменьшение высоты слоя электролита достигалось снижением загрузки фторсолей.
В таблице приведены некоторые технологические параметры опытных электролизеров в среднем по годам эксплуатации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ | 2002 |
|
RU2207409C1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ | 2007 |
|
RU2359071C2 |
СПОСОБ ПУСКА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 2001 |
|
RU2188256C1 |
Способ приготовления электролита для получения алюминия | 1978 |
|
SU713928A1 |
СПОСОБ ПУСКА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | 1997 |
|
RU2128732C1 |
СПОСОБ ПИТАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ГЛИНОЗЕМОМ И КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1998 |
|
RU2121529C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ | 2020 |
|
RU2730828C1 |
Способ формирования настыли в ванне для электролитического получения алюминия | 1976 |
|
SU683638A3 |
СПОСОБ РАЗОГРЕВА И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА | 1997 |
|
RU2116382C1 |
Способ пуска алюминиевого электролизера | 1980 |
|
SU981454A1 |
Фактическое изменение высоты слоя металла (усредненное но группе опытных электролизеров) в зависимости от срока эксплуатации и среднемесячной температуры наружного воздуха иллюстрируется также чертежом.
Скорость увеличения среднегодовой высоты слоя металла 3-5 см/год. Такая скорость обеспечивает сохранение в электролизере технологически необходимого количества металла при минимальном росте настылей.
Все опытные электролизеры работали в устойчивом технологическом режиме, что и предопределило высокие технико-экономические показатели: в среднем выход по току и а опытпых электролизерах был больше на 2%, а выход по энергии - на 2,5 г/кВт-ч, чем соответствующие среднекориусиые показатели, при этом было достигнуто сиижеиие расхода анодной массы и фторсолей соответствеино на 3 и 2,5 кг/т алюминия.
Количество металла, выливаемого из опытных электролизеров при отключении
па капитальный ремонт было примерно в
1,7 раза больше, чем с электролизеров-свидетелей, что соответствует разнице в объемах настылей.
У электролизеров-свидетелей на четвертый год эксплуатации производительность
снизилась в среднем на 3%, в то время как на опытных электролизерах снижения производительиости ие отмечено.
Эффективность предлагаемого способа эксплуатации электролизеров может быть
подтверждена следующим оценочным расчетом.
Повышение выхода по току обеспечивает увеличение производительности электролизера, а иовышение выхода по энергии -
снижение расхода электроэнергии при электролитическом получении алюминия.
Экономический эффект от примеиения способа эксплуатации электролизера 150 к.А. равен 667,5 тыс. руб.
Формула изобретения
гигпе/ о --:гль э/ сплуатации (//ет/
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1981-08-07—Публикация
1979-09-17—Подача