1369864
Изобретение относится к металлурл
гии, точнее к непрерывной разливке
тали.
Цель изобретения - повышение выхоа годного.
На фиг, 1-3 изображено поэтапное регулирование зазора между ковшом и трубой-экраном.
Способ осуществляется следующим
образом.
Сталь марки ОУХЗГНМЮА, содержащую, мас.%: углерод 0,08; марганец 1,15;
кремний 0,34; хром 2,96; фосфор 0,01 6; сера 0,012; никель 1,09; молибден 0,26; медь 0,18; алюминий 0,042, выплавляли в 70-тонной основной мартеновской печи совмещенным процессом (в мартеновской печи выплавляют стальную заготовку, которую при выпуске из печи в ковш обрабатывают раскисляющим и легирующим сплавом и синтетическим шлаком).
Расход алюминия для раскисления составляет 1,1 кг/т. Температура металла в ковше 1 после выпуска из печи 1620°С. Диаметр стакана ковша 1
35 мм. Разливку металла производят на одноручьевой вертикальной УНРС в кристаллизатор 2 сечением 175П020 мм. В начале разливки над кристаллизатором устанавливают стенд-подставку 3, на которую, в свою очередь, устанавливают трубу-экран 4 с вертикальнььм каналом на специальной подставке. Диаметр канала трубы-экрана 60 мм. Верхняя часть трубы-экрана, примыкающая к ковшу, выполнена набивной из маг;;е- зитовой массы с уширением кверху ..наибольший диаметр приемной част1: трубы-экрана 250 мм). В процессе разливки положение Трубы-экрана по вертикали не изменяется.
После заделки стакана ковш с металлом перемещают при помощи крана на машину так, что вертикальные оси стакана ковша и трубы-экрана совпадают. После этого ковш 1 с металлом опускают до соприкосновения с трубой-экраном (фиг. 1). При помощи рычага приподнимают стопор 5 ковша 1 и металл начинает поступать в кристаллизатор 2. Время заполнения кристаллизатора 25 с. По достижении металлом нижне
30
35
40
45
Включают механизм качания кристаллизатора и тянущие клети. В течение 1,5 мин скорость вытягивания слитка
t доводят до рабочей, равной 0,5 м/мин. Расход металла из ковша регулируют стопором ковша в зависимости от положения уровня металла в кристаллизаторе, за которым наблюдают визуаль0 но. Рабочий уровень металла в крис- „ таллизаторе поддерживают на расстоянии 100 мм. Стопор с самого начала разливки не перекрывает отверстие разливочного стакана. Однако задан5 ный расход металла регулируется перемещением стопора. Через 24 мин после начала разливки стопор полностью не перекрывает канал стакана (пробка стопора в крайнем нижнем положении) и
0 уровень металла в кристаллизаторе под- поднимается вьше рабочего уровня (фиг. 2). Стопор ковша не обеспечивает заданный расход металла (фактически он больше).
25 Перемещением ковша с металлом вверх при помощи разливочного крана между ковшом и трубой-экраном создают зазор 50 мм. Через 25 с положение уровня металла - 40 мм от верха, подъем уровня металла в кристаллизаторе прекращается. Величину- зазора между ковшом и трубой-экраном устанавливают 80 мм. Заданный расход металла вновь регулируется стопором ковша. Через 22 мин стопор ковша, несмотря на верхнее положение пробки, не обеспечивает заданный расход металла (700 кг/мин). Уровень металла начинает медленно опускаться ниже рабочего (фиг, 3), Перемещением ковша с металлом вниз уменьшают величину зазора между ковшом и тру бой-экраном до 30 мм. В этот момент уровень металла в кристаллизаторе ниже рабочего на 60 мм. Через 35 с уройень начинает подниматься и через 30 с он находится ниже рабочего на 40 мм. Величину зазора между ковшом и трубой- экраном уменьшают до 20 мм и через 15 с уровень металла в кристаллизаторе достигает рабочего положения. I
Стопор вновь обеспечивает регулирование расхода металла в заданном количестве. Через 19 мин стопор вновь
50
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ непрерывной разливки низкоуглеродистой легированной стали,раскисленной алюминием и/или титаном | 1983 |
|
SU1183287A1 |
Способ непрерывного литья заготовок | 1982 |
|
SU1060300A1 |
Способ непрерывной разливки стали | 1980 |
|
SU954153A1 |
Способ непрерывной разливки стали на многоручьевых машинах | 1985 |
|
SU1296284A1 |
Способ непрерывной разливки металла | 1989 |
|
SU1668018A1 |
Способ непрерывной разливкиМЕТАллОВ | 1979 |
|
SU831292A1 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ | 2002 |
|
RU2218235C2 |
СПОСОБ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2109593C1 |
Способ автоматического управления процессом непрерывной разливки металла и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1284654A1 |
СПОСОБ ПОТОЧНОГО ВАКУУМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ | 1993 |
|
RU2051004C1 |
Изобретение относится к металлургии, точнее к непрерывной разливке стали. Цель изобретения - повьппение выхода годного. Цель достигается за счет уменьшения окисления металла и исключения образования поверхностных дефектов путем регулирования зазора между трубой-экраном, через которую подают металл в кристаллизатор, и кристаллизатором в зависимости от уровня металла в нем. 3 ил.
го торца трубы-экрана (200 мм от верх-55 полностью перекрывает стакан и
него среза кристаллизатора) на менискуровень металла начинает поднимать6 подают аморфный графит для умень-ся. Ковш с металлом перемещают вверх,
шения охлаждения и уменьшения окис-так, что величина зазора между ковшом
ления.и трубой-экраном составляет 80.мм.
Через 30 с (в этот момент уровень металла в кристаллизаторе выше рабочего на 60 мм) уровень металла в кр таллизаторе начинает опускаться и о танавливается на расстоянии 30 мм о рабочего положения. Величину зазора между ковшом и трубой-экраном увеличивают до 100 мм. Через 30 с мениск достигает рабочего положения, Разли ка вновь продолжается с регулированем расхода металла из ковша при помощи стопора. Через 15 мин начинает происходить понижение уровня металл в кристаллизаторе при полностью отк том (поднятом) стопоре. Величину зазора между ковшом и трубой-экраном уменьшают до 20 мм. Через 45 с (в этот момент уровеь металла опустилс на 100 мм ниже рабочего положения) падение уровня металла в кристаллизаторе прекращается и он начинает - подниматься). Еще через 38 с он достигает рабочего положения.
Через 12 мин вновь происходит по- вьшение уровня металла при крайнем нижнем положении стопора ковша. Поднимают ковш с металлом и величину зазора между ковшом и трубой-экраном устанавливают 130 мм. Через 25 с (уровень металла - 50 мм от верха) уровень начинает понижаться и через
.5
фиг. 1
°
25 с достигает рабочего положення. Расход металла вновь регулируют стопором ковша, 8 мин подача ме °
талла из ковша прекращается (пошел шлак), разливка закончилась. Бремя разливки составило 105 мин. Отлита заготовка длиной 52,5 м или получено 72 т слитка.
Применение предлагаемого способа позволит повысить выход годного металла за счет уменьшения окисле.;нос- ти металла.
рмула изобретения
°
Способ непрерывной разливки низ- коуглеродистой легированной стали, преимущественно раскисленной алюминн- ем и/или титаном, включающий подачу металла из ковша в кристаллизатор через трубу-экран, отличающийся тем, что, с целью повышения выхода годного, в процессе разливки зазор между трубой-экраном и ковшом регулируют в зависимости от уровня металла в кристаллизаторе, при этом при повьш)ении уровня металла величину зазора увеличивают, а при понижении - уменьшают до достижения рабочего уровня металла в кристаллизаторе.
фиг 2
US.v
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Коридорная многокамерная вагонеточная углевыжигательная печь | 1921 |
|
SU36A1 |
Прибор для промывания газов | 1922 |
|
SU20A1 |
Авторы
Даты
1988-01-30—Публикация
1986-03-25—Подача